织布机怎么样会自己接头( 三 )


二、SFJ浆纱机的双变频改造(合作)
SFJ浆纱机,系苏北纺织机械厂50年代生产的老式浆纱机 。原来传动是靠继电器和交流接触器带动液压系统进行控制,其故障率较高,维修困难,且由于设备老化元器件已无处购买,影响生产效率 。在市场竞争日益激烈的情况下,难以适应市场及客户的供应要求 。为了改变这种状况,对其进传动进行了由液压系统控制向双变频器控制系统的改造 。具体我们采用西门子PLC CPU224CN 一台、EV223扩展一台、伦茨EV9326变频器2台、ABB 11KW(四级)电动机一台、ABB
7.5KW(六级)电动机一台、WEINVIEV MT506MV 5.7″触摸屏一台,对该设备进行改造 。我们用触摸屏来显示参数和设定参数,并将电气故障以及不同工作状态下的梯形图显示在不同的页面上,方便电工维修,大大提高了生产效率,改造的费用仅需五万余元,而买一台同样性能的浆纱机则需几十万元,为企业节约了资金 。该设备已于20xx年6月投入运行,目前状况良好 。
通过这个工程,我掌握了用变频器调整线速度同步以及恒张力收放卷这项技术,为我们后来实施的祖克浆纱机的双变频改造打下了基础 。
三、本宁格ZC整经机电气系统及传动系统的改造(合作)
本宁格ZC整经机是我厂20xx年买回的旧设备,在安装时我们发现少了三块主控电路板,而且液压马达也是坏的,而到瑞士厂家买每块电路板需1万5千元人民币,需要投入大量资金,如果不修复就只能报废了 。为了让这台设备起死回生,我和我们处的工程技术人员经过研究,将它有普通的电气-液压控制改为PLC变频器液压控制 。决定用西门子PLC224一台、扩展一台、春日KFC 7.5KW变频器一台、触摸屏MT510TV一台、变频马达一台对该设备进行改造 。经过大家不懈的努力,这台濒临报废的设备又焕然一新,投入使用,为企业节约资金 。自06年运行至今,状况良好,获得生产车间好评 。此项改造荣获集团20xx年技术革新一等奖 。
四、SFJ浆纱机码表的开发与制作
浆纱机的原来的码表使用的是GJS-11电子式码表,已经用了二十多年了,经常出现长短码,导致经轴大小不均匀,造成质量事故 。为了避免长短码,车间专门派人每班拉纱校对,这样也不能从根本上解决长短码问题,严重影响产品质量 。而且,码表元部件容易损坏,维修工作量大 。我们用西门子PLC CPU221和西门子TD200文本对该设备进行改造 。目前已使用了五年多,状况良好,再没有出现过长短码的现象 。计长更加精准、可靠 。
具体措施是用两个接近开关分别检测导纱辊牙轮,接近开关的输出分别接PLC的Q0.0和Q0.1,通过PLC内部两套相互独立的计算程序,将计算结果分别放入D0和D1中,其中D0是用来显示的,若D0-D1≥2或D1-D0≥2则停机,并显示“探头故障 请电工维修”字样,方便工人维修 。该项目的改造已于20xx年3月完成,交付准备车间正常使用,目前运行良好 。
五、日本分绞机的电气柜的恢复
该分绞机是二十几年前从日本进口的设备,由于多年未使用,其电气单元已残缺不全,而且该机型由于年代久远,厂家已不再生产,其配件也无处购买 。该机器也是企业07年从外厂购入的废旧设备 。
我根据原机的说明书和电路图,结合设备本身进行研究,并反复试验,最终用西门子LOGO代替了原有的控制线路,实现了其原有各种功能,现已投入生产一年多,使已濒临报废的机器重新投入使用 。
通过这项工作使我学会使用可编程逻辑控制器,对于较简单的逻辑控制可以不用可编程控制器,用它就可以满足设备要求 。
这项改造已于20xx年7月完成,交付准备车间正常使用,目前运行良好 。
六、本宁格ZD整经机电气系统的.改造(合作)
本宁格ZD整经机是我们厂八十年代“221工程”引进的,已有二十多年历史 。随着时间的变化,电气故障率越来越高,已经到了严重影响生产的地步,为了改善这种状况,我和我们的工程技术人员经过研究,用西门子PLC226CN一台、触摸屏一台,将B1整经机的电气系统进行了改造,取得了满意的效果 。
该机20xx年2月已完成,交付准备车间使用,目前运行良好 。
七、ZD整经机升速系统的改造 。
ZD整经机采用直流电动机升速系统控制 。由于设备老化,直流升速系统故障点日益增多 。尤其是直流调速板及直流电机部分,故障越来越频繁 。调速板故障还可以通过日常维修顺利解决,但是直流电机部分,由于机维修部门设备技术
所限,越来越难以解决 。该直流电机采用他励方式控制,电枢换向器部分金属片间断点越来越多,原来通过给断点及导通不良部位添锡条解决导电不良问题 。后来,断点越来越多,造成电机升速时有时无,时快时慢,严重影响设备的正常运转 。该直流升速电机属于进口电机,购买新电机需2万多元资金,且很难买到 。该电机仅仅80W,体型小巧,由于安装部位所限,国产电机难以替代 。经过我仔细分析研究其升速系统电气工作原理,采用了PLC及变频器控制普通交流电机替代 。成功的解决了ZD整经机的升速控制问题,并且故障率大大降低 。运行至今状况良好,受到生产车间的赞誉和集团设备管理部门的肯定 。