变频器的常见故障及维修( 四 )


3 变频器的其他故障
除以上有变频器故障代码显示的故障外,变频器还有一些非显示的故障,现分析如下,供大家参考 。
3.1 主回路跳闸
这种故障表现为变频器运行过程中有大的响声(俗称“放炮”),或开机时送不上电,变频器控制用的断路器或空气开关跳闸 。这种情况一般是由于主电路(包括整流模块、电解电容或逆变桥)直接击穿短路所致,在击穿的瞬间强烈的大电流造成模块炸裂而产生巨大响声 。
关于模块的损坏原因,是多方面的,不好一概而论 。现仅就笔者所遇到的几类情况加以列举 。
(1) 整流模块的损坏大多是由于电网的污染造成的 。因变频器控制电路中使用可控整流器(如可控硅电焊机、机车充电瓶等都是可控整流器),使电网的波形不再是规则的正弦波,使整流模块受电网的污染而损坏,这需要增强变频器输入端的电源吸收能力 。在变频器内部一般也设计了该电路 。但随着电网污染程度的加深,该电路也应不断改进,以增强吸收电网尖峰电压的能力 。
(2) 电解电容及IGBT的损坏主要是由于不均压造成的,这包括动态均压及静态均压 。在使用日久的变频器中,由于某些电容的容量减少而导致整个电容组的不均压,分担电压高的电容肯定要炸裂 。IGBT的损坏主要是由于母线尖蜂电压过高而缓冲电路吸收不力造成的 。在IGBT导通与关断过程中,存在着极高的电流变化率,即di/dt,而加在IGBT上的电压即为:
U=L×di/dt
其中L即为母线电感,当母线设计不合理,造成母线电感过高时,即会使模块承担的电压过高而击穿,击穿的瞬间大电流造成模块炸裂,所以减小母线电感是作好变频器的关键 。我们改进电路采用的宽铜排结构效果较好 。国外采用的多层母线结构值得借鉴 。
(3) 参数设置不合理 。尤其在大惯量负载下,如离心风机、离心搅拌机等,因变频器频率下降时间过短,造成停机过程电机发电而使母线电压升高,超过模块所能承受的界限而炸裂 。这种情况应尽量使下降时间放长,一般不低于300s,或在主电路中增加泄放回路,采用耗能电阻来释放掉该能量 。如图10所示 。
图10 耗能电阻接线图
R即为耗能电阻 。在母线电压过高时,使A管导通,使母线电压下降,正常后关断 。使母线电压趋于稳定,保证主器件的安全 。
(4) 当然模块炸裂的原因还有很多 。如主控芯片出现紊乱,信号干扰造成上下桥臂直通等都容易造成模块炸裂,吸收电路不好也是其直接原因,应分别情况区别对待,以期把变频器作的更好 。
3.2 延时电阻烧坏
这主要是由于延时控制电路出问题造成的 。
(1) 在变频器延时电路中,大多是用的晶闸管(可控硅)电路,当其不导通或性能不良时,就可造成延时电阻烧坏 。这主要是开机瞬间造成的 。
(2) 在变频器运行过程当中,当控制电路出现问题,有的是由于主电路模块击穿,造成控制电路电压下降,使延时可控硅控制电路工作异常,可控硅截止使延时电阻烧坏 。也有的是控制变压器供电回路出现问题,使主控板失去电压瞬间造成晶闸管工作异常而使延时电阻烧坏 。
3.3 只有频率而无输出
这种故障一般是IGBT的驱动电路受开关电源控制的电路中,当开关电源或其驱动的功率激励电路出现故障时,即会出现这种问题 。如图11所示 。
图11 开关电源及其驱动电路框图
在风光变频器中,开关电源一般是选30~35V, ±15V或±12V,功率激励的输出为一方波,其幅度为±35V,频率在7kHz左右 。检测这几个电压值,用示波器测量功率激励的输出即可加以判别,如图12所示 。但更换这部分器件后,应加以调整,使驱动板上的电压符合规定值(+15V、-10V)为宜 。
图12 功率激励级的输出波形
3.4 送电后面板无显示
这主要是提升机类变频器常出现的故障,因此类变频器主控板用的电源为开关电源,当其损坏时即会使主控板不正常而无显示 。
这种电源大多是其内部的熔断器损坏造成的 。因在送电的瞬间开关电源受冲击较大,造成保险丝瞬间熔断,可更换一个合适的熔断器即可解决问题 。有的是其内的压敏电阻损坏,可更换一支新的开关电源 。
3.5 频率不上升
即开机后变频器只在“2.00”Hz上运行而不上升,这主要是由于外控电压不正常所致 。变频器的外控电压是通过主控板的16脚端子引入的,若外控电压不正常,或16脚的内部运放出了问题,即会引起该故障,如图13所示 。
图13 频率调节电路
这时请检查调节频率用的电位W2(3.9K),测量一下16脚有无0~5V的电压,进而检测运放电路C点工作是否正常 。若16脚电压正常,而C点无输出,一般是运放的工作电压不正常所致,应检查其供电电压是否正常或运放是否损坏等 。