入料泵变频器的改造方法及维护经验


为了使入料泵变频器在工作现场更可靠的运行 , 减少故障率 , 针对原设计不合理的情况进行了改造 , 保障了变频正常运行 , 同时对变频器的常规保养提出了要求 。
【入料泵变频器的改造方法及维护经验】
入料泵变频器的改造方法及维护经验
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变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源 , 以实现电机的变速运行的设备 。 如下图所示 , 其中控制电路完成对主电路的控制 , 整流电路将交流电变换成直流电 , 直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波 , 逆变电路将直流电再逆变成交流电 。
入料泵变频器的改造方法及维护经验
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对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说 , 有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路 。
一、变频器改造项目
山西朔州安家岭选煤厂末煤系统中四台加压过滤机入料泵变频器 , 安装调试好后 , 经常出现问题 , 制约着加压过滤机的正常生产 , 进而影响着选煤厂的入洗产量 。 分析其原因 , 是产品设计制造、现场安装调试、应用维护几个方面出现问题 。
改造一:四台加压过滤机入料泵变频器(日本富士产 , 型号:FRN132P11S-4CX) , 经常出现欠电压故障 , 经过检查每次都是变频器内部的两个接触器出现问题 。 更麻烦的是更换两接触器过程复杂 , 插件繁多 , 拆卸或安装螺丝时 , 稍一疏忽 , 就有可能使螺丝落入变频器内部 , 增加了变频器内部线路短路的危险性 , 会使变频器损坏 , 给生产造成大的损失 。
改造一的分析解决
因设计时考虑安装空间太小 , 功率大的接触器安装不下 , 而采用两个小功率的接触器并联代替 , 而实际运行中并不可靠 , 工作3至5月左右就被烧坏 。 为此把变频器内部两个接触器由一个代替 , 并移至外面 , 安装在电控柜侧板上 , 便于更换 。
接触器原型号FC-1 5.5Kw, 改为西门子 15 Kw接触器 , 为防止改后的接触器线圈驱动电流超过原接触器 , 使主板过载 。 为安全起见 , 同时增加一中间继电器过渡一下 , 利用原主板电源驱动中间继电器 , 中间继电器的两个常开触点驱动15 Kw接触器 , 外部另接入一220v交流电源 , 作为15 Kw接触器的驱动电源 。
经此改造之后 , 欠电压故障不再发生 , 变频器运行一直很正常 , 更重要的是 , 即使有故障 , 也可以方便的更换备件 , 以前4、5小时的工作量 , 现在只需几分钟的时间 , 关键是通过此改造有效的保证了生产的稳定性 。
改造二:变频器(设备号分别为8104、8105)两台 , 控制电源处于连锁状态 , 有一台出现故障 , 如检修断电 , 则另一台无法继续生产 , 大大制约了生产 。
改造二分析及解决措施
由于入料泵变频现场布线复杂、且很多线没有线号 , 原接线施工时 , 有源点的信号互取 。 经过两天的认真查线 , 终于实现了以上的单独控制为克服此弊端 , 我们做了改造 , 控制电源改为完全独立 , 即使有一台出现故障停车检修 , 也不会影响到另一台 。
改造三:由于加压过滤机设备每天工作都在20小时以上 , 同样入料泵变频器也是20小时以上 , 长时间的工作 , 致使变频器产生的热量很多 , 变频器温度很高 。 高温状况下工作对变频器来说威胁很大 , 曾几次使变频器零部件损坏 。
改造三的分析解决方法
要正确的使用变频器, 必须认真地考虑散热的问题 。 变频器的故障率随温度升高而成指数的上升 。 使用寿命随温度升高而成指数的下降 。 环境温度升高10度 , 变频器使用寿命减半 。 在变频器工作时 , 流过变频器的电流是很大的, 变频器产生的热量也是非常大的 , 不能忽视其发热所产生的影响 。