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气密性检测 , 先用堵塞堵住气孔 , 用密封工装压入到差速器两端的油封 , 用弹性卡板夹紧 。
密封轴端是圆台 , 小头可以套入油封 , 大头通不过油封 , 取下油封 , 密封轴上涂满了亚米加润滑脂 。
不合格产品浸水法检测返修;合格产品加入一定量的齿轮油后压入油封保护套 , 进入实验台架 。
台架实验 , 主要是检测各档换档手感 , 噪音 , 倒车灯开关 , 限位器功能 。
定位压紧变速器 ,连接好倒车灯开关插头 , 在台架上体验了下换档手感 , 分 别在两个 。
7、转速下 , 工艺要求是一百次 , 实 际操作中比较少 , 最少要求五十次换 挡 , 齿轮磨合到位 , 换挡才可靠 。
变速器总成 , 行车吊起合格品放在油箱上部 , 松开油塞放油 , 装配通气管 ,通气帽 , 定位销 等小零件 , 安装离合器分离缸组件 , 定位好离合器液压管线 ,组装分离拨叉组件 , 分离轴承等 。
我 观察了齿轮油 , 机油油箱里有很多杂质 ,循环使用中的过滤网不能完全过滤掉杂质 , 进入减速箱后 ,对齿轮啮合 , 使用 寿命等有影响 , 建议装配线要保持干净 , 定期清理过滤网上的杂物 , 装配的样 机注入新的齿轮油 。
后期我跟廖师傅学习单独装配和维修 。
在线上有少量不合格产品会在返修 台上返修 ,5/r 档 换挡不灵活 , 换挡噪音大等情况比较常见 , 拆机前 。
8、先要试着 手动换挡 , 进一步确定具体有哪些问题 ,熟悉了变速器内部结构 , 根据反馈问 题对应相关机构 , 廖师傅教我返修了台 5/r 档换挡异常的变速 器 , 先把相关零 件逐个取下 , 每取一个 , 就试着换挡 , 感觉有大的变化就换新的零件再测试 ,检查所有零件直到找出问题 , 有些可疑零件被直接替换 , 造成一定浪费 , 建议 可疑零件单独放好 ,进行下检测、评估再判断是否报废 。
在学习返修中 , 我们遇上很多问题都不能确定 , 有时甚至多次返修都找不 出原因 , 部分零件 解体时没有专用拉马 , 在批量生产时要提前考虑到返修工装 问题 , 使用的有些零件质量不能完全保 证装配要求 , 这个对成品合格率有比较 大的影响 , 控制好散件的质量对装配很重要 。
9、 。
装样机是比较有挑战性的任务 , 我跟邓师父装了 jw5f18h, 它在 jw5f18 的基础上改变部分零 件 , 查看并打印配料清单 , 清洗零件 , 每个部件组装到变 速器总成 , 都凭着以往经验和基本常识来 试装 , 在安装过程中不懂的地方要停 下来摸索 , 查看临时图纸 , 比对尺寸 , 特别要防止漏装 , 装配 输出轴时改变了 5/r 档结构 , 在输入轴部装好后却旋转不动 5/r 档同步器 , 检查零件装配完全 正确 , 考虑间隙过小 , 邓师父开始找可以调整的相关尺寸 , 同步器齿毂面有个 台阶比较高 , 车去对 同步器影响不大 , 齿毂也容易用三爪卡盘装夹定位 ,拿去热后硬车 , 输入轴重新部装 ,。
装机是比较繁琐的工作 , 它需要耐心 , 积极探索 , 每个细 。
10、节都要认真操作 ,有些问题可能是多个零件的影响叠加导致 , 注重小的细节 , 确保每个零件都合 格是关键 。
3. 实习总结在装配车间 , 我对减速器的构成 , 各部件作用有较深刻的认识 , 在每个工 位先观察 , 后自己 动手装配再拆卸 , 犯了不少错误 , 如小垫片的漏装 , 同步器 没有看识别槽 , 方向装反等 , 有机会自 己试着拆一台返修减速器 , 来加深印象 ,装样机比较困难 , 以后还要跟着师父们多看 , 多积累经验 ,不懂就问 , 才能很 好走上自己的岗位 , 为经纬公司发展 , 为自己的进步而努力 。
篇二:装配车间实 习报告装配车间实习报告一、实习说明(1) 实习时间: 2013年 4月 1日至 2013年4月 30日(2) 实习地点:装配车间(3 。
11、) 实习性质:培训实习报告二、实习过程(1) 了解过程 起初 , 刚进入车间的时候 , 车间里的一切对我来说都是陌生的 。
车间环境还算不错材料摆放整齐 ,卫生也比较干净 。
使我感觉到员工素质还是不错的 。
即将在这里的两个星期有所期待 。
第一天进入车 间开始工作时 , 所在小组的组长给我安排工作任务 , 分配给我的任务是简单的小部件组装 。
我按照技 术员教我的方法 , 运用操作工具开始学着组装部件 。
在组装的同时注意操作流程及有关注意事项等 。
实习的第一天 , 我就在这初次的工作岗位上组装小部件 , 同时慢慢熟悉车间的工作环境 。
稿源:(未知)
【傻大方】网址:/a/2021/0801/0023375292.html
标题:装配|装配实习报告( 二 )