「军营里的摄影」山东大学徐衍亮团队特稿:盘式横向磁通永磁无刷电机的新结构( 二 )
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图3三种电机的齿槽转矩波形
由于SMC-Si铁心DTFM采用了SMC定子极靴 , 本身有助于削弱齿槽转矩 , 并且具有更多进一步削弱齿槽转矩的方法 。 本文采取的方法包括调整定子极靴角度a、定子C型铁心两极靴的相对位置b、转子磁体极弧角度g , 这些参数分别如图4所示 。
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图4用于降低齿槽转矩的参数
在给定电机结构尺寸的前提下 , 首先改变定子极靴角度a , 齿槽转矩及相电动势的变化如图5所示 。 可以看出 , 随a的增大 , 电机齿槽转矩先降低后增大 , 在a=27°时具有最低齿槽转矩 。 随a的增大 , 永磁相电动势趋于降低 。 因此在采用调整a来降低齿槽转矩降低时 , 则需要考虑由此可能导致的空载相电动势的下降 。
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图5a对齿槽转矩峰峰值及相电动势的影响
然后改变定子极靴错角b , 齿槽转矩及空载相电动势的变化如图6所示 。 可以看出 , 随b的增大 , 齿槽转矩降低 , 错角在3°-5°范围内 , 齿槽转矩变化较小 , 超过5° , 再增加错角 , 齿槽转矩范围增加较快 。 值得注意的是 , 调整极靴错角对电机空载相电动势波形影响较小 , 因此调整极靴错角是一个较好的降低电机齿槽转矩方法 。
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图6b对DTFM齿槽转矩峰峰值及相电动势的影响
最后改变转子磁体极弧角度g , 齿槽转矩及空载相电动势变化如图7所示 。 可以看出 , 在g增大时 , 齿槽转矩有先增大再降低然后再增大的变化规律 。 在g增大时 , 相电动势幅值变化不大 , 平顶宽度有所增大 , 显然磁体宽度增大后 , 永磁体气隙及齿顶漏磁增大 , 相电动势增大程度有所降低 。
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图7g对DTFM齿槽转矩峰峰值及相电动势的影响
本文提出的基于SMC-Si组合铁心DTFM用于电动汽车驱动 , 具有6kW144Vdc3000r/min的额定参数 。 在额定转速在对样机进行空载实验 , 测得空载反电动势波行如图9所示 。 可以看出 , 样机电机三相空载相电动势波形正弦性及对称性良好 。
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图9在3000r/min时的三相相电动势波形
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图103000r/min下仿真与样机实测对比
对A相绕组反电势的实验结果与有限元仿真结果进行对比 , 对比结果如图10所示 。 由图可知 , 实验测出的反电势略小于有限元仿真结果 。
在保持电压120Vdc不变的条件下 , 测试样机在不同转速下的负载特性 。 图11为不同转速下电机系统的效率曲线 。 其中效率是电机与驱动器的总效率 , 施加的载荷转矩从0N·m开始递增 , 增加步长为0.5N·m 。
可以看出 , 600rpm转速下的电机系统可能已经工作在重载状态下 , 电机绕组电流高 , 定子铜耗大 , 因此其效率最低 , 仅有22%;其次为1000rpm转速下的系统效率约为68%;1500rpm和2000rpm转速下电机系统效率基本一致 , 约为75% 。 由此可以得出 , 当电压相同、转速不同时效率曲线有较大区别 , 随着转速的不断增大 , 相同电压下的最大效率点也逐渐增加 , 并且高效区间不断增大 。
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