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洗煤厂|洗煤厂技术改造可行性报告


按关键词阅读: 技术改造 洗煤厂 可行性报告

1、洗煤厂技术改造可行性报告一、洗煤厂基本情况*集团*分公司洗煤厂是*两国政府以补偿贸易方式合作建设的矿井型洗煤厂 , 1986年开工 , 1989年投产 , 设计年入洗能力180万吨 , 入洗本矿和集团公司内团柏矿井原煤 , 生产工艺采用跳汰重介浮选联合工艺 , 尾煤压滤回收 , 主要生产8-11级1/3焦煤和肥煤 。
洗煤厂储装运系统包括一个外矿调入煤回煤场和一个2万吨的储煤场 , 入洗煤仓有3个 , 每仓容量1200吨 , 用于各矿层原煤的分离和配煤入洗 。
精煤仓有6个 , 仓容6300吨(1#仓800吨 , 其余各仓1100吨) , 呈南北方向一字排开 , 其中1#-4#仓贯通相连 , 双系统在铁路专用线3道、4道装车外运 , 5#、6#仓相连与中煤仓合用一 。

2、个装车系统在1道装车外运 。
投产以来 , 随着各矿点煤层地质条件、生产能力的变化以及煤炭市场多煤种、多品种和铁路不均衡突击性外运的多元变化 。
原有的储装运系统暴露出许多问题和不足 , 主要表现在:1、原煤场储存能力不足 。
随着各矿点煤层地质条件的变化 , 本矿井生产能力萎缩 , 年生产能力仅为50-60万吨 , 其余入洗原煤均从外矿点调入且调入点多 , 各矿点原煤性质各异、煤种不统一 , 需分存、分选、合理配洗 。
而洗煤厂正常生产的情况下 , 外调煤每天调运量在3000吨左右 , 一般有两个以上矿点 , 而外调煤储煤场只有1个 , 面积约2000m2、储量约8000吨 , 很难适应既要分离原煤又要保证调运量的需要 。
2、分储配煤能力不足 。
由于入洗原煤 。

3、来源点多、复杂多变 , 各矿层原煤性质差异较大 , 煤种不统一 , 分选密度差异大 , 配煤入洗的比例随机变化较大 , 一方面影响产品质量波动和分选效果 , 另一方面损失精煤产率和经济效益 , 因此 , 要求各矿层原煤有完善的分离、分储、分运 , 合理配洗的均质化、按比例配洗的能力 。
而洗煤厂只有2个储煤场即1个113外调煤场、1个筛分破碎后的228储煤场和3个配煤仓 , 只能满足3种原煤的少量配洗要求 , 特别是外调煤场 , 只能满足单种煤配入 , 不能满足来源多而复杂的原煤配洗需要 。
3、配煤手段不完善 , 自动化水平低 。
为了确保产品质量和最大产率 , 获得最佳经济效益 , 特别10#高硫煤的入洗 , 不仅要配灰 , 更主要的还要配硫与煤种 。
各矿原煤必须严格按比例 。

4、实现均质化入洗 , 而原设计配煤仓下配煤系统是靠给煤机人工调节配煤 , 人为因素影响大 , 自动化程度低 , 不能适应比例要求严格的原煤配洗要求 。
4、精煤仓储和配装能力不足 , 现有6个精煤仓储量为6300吨每个仓有1100吨(1#仓800吨) , 2个主导产品配列就需6个仓 , 其它产品没有仓位 , 只有通过相互挤占适应外运 , 往往造成某品种库满 , 需装车的品种不足 , 加班生产 , 成本费用增加 , 给管理上带来很多不便 , 经常因车等煤坐失外运良机 。
另外精煤5#、6#不能同1#-4#仓同用 , 与中煤装共用一个装车系统 , 相互影响 , 精煤6个仓不能同线装车 , 是两点装车 , 装车时间长 , 不能实现多品种配装 。
同时精煤仓下GZ8Q型给煤机和DT100050 。

5、/650型推拉杆运行不可靠 , 事故率高 , 影响装车 。
5、配套环节能力不匹配 。
一是原煤仓存在着蓬仓贴壁现象 , 无法顺利放煤 , 影响到入洗原煤的均匀给入及生产的连续 。
二是精煤脱水系统不完善 , 洗精煤水分高 , 包括浮精和跳汰精煤 , 不能满足用户7%的要求 , 另外浮精水分也造成蓬仓贴壁 , 影响装车 。
三是矸石线运输能力不配套 。
实际生产中由于原煤性质与原设计出入较大 , 矸石含量增加 , 设计矸石小时排矸量76吨 , 而实际排矸量达120-160吨 , 矸石仓容仅有140吨 , 每班生产约有80-120吨的矸石落地 , 这样造成小时排矸能力不足、影响生产效率 , 使洗煤厂整体设备不能发挥最佳效能 , 导致小时入洗能力一直不能达产 , 进而影响到小时配煤量 。
因 。

6、此 , 针对储装运系统存在的问题与不足 , 为满足生产及外运的需求 , 有必要对储装运系统进行改造 。
二、改造方案1、改造原则a、提高生产效率和精煤产率 , 获得最大经济效益 。
b、投资省 , 见效快 , 不影响生产 。
c、方案简单、灵活 , 设备选型先进、可靠 。
d、改造方案分期分步实施 , 逐步完善 。
2、改造方案、增建101回煤系统和10#煤储煤场在原113煤场南侧平整煤场2500平方 , 可扩大原煤储量1万吨;并增建一条60米长的回煤暗道 , 两个受煤坑 , 安装1米的皮带运输机一部 , K3给煤机2台及给通风排水设施 , 该系统与原煤201、202系统联接 , 提高了回煤能力;在原煤202皮带中部 , 走廊中间支承点以上2米处 , 增设临时卸煤点 。


来源:(未知)

【学习资料】网址:/a/2021/0419/0021967562.html

标题:洗煤厂|洗煤厂技术改造可行性报告


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