按关键词阅读: 施工 预制 总结 技术
出运时 ,400t方驳停靠在凹入港池内 , 龙门吊就位于需要起吊的T型梁正上方 , 先将T型梁台座两端吊点处活动钢板拆除 , 将钢梁穿入 , 通过T型梁翼板预留的4个吊装孔将四根钢丝绳穿入 , 套入横梁两端 , 并安装好挡板 , 由起重指挥人员统一 。
31、指挥 , 龙门吊徐徐起吊 , 将T型梁吊起 , 并沿钢轨前移 , 吊至方驳正上方 , 缓缓下落 , 将T型梁放入方驳上的防倾支架内 , 然后人工用木楔将T型梁与支架固定牢固 。
4月4日进行了第一片梁的吊运存放 , 由于现场不具备安装条件 , T型梁迟迟不能出运 , 台座不能正常周转 , 影响了预制速度 。
在5月18日第一片梁出运前的一段时间 , 预制台座和存放场地都被占满 , 造成预制停滞状态 。
随着T型梁出运的顺利进行 , 台座周转紧张的局面才得以缓解 。
4 存在问题及改进措施4.1模板整体性与模板支拆模板的结构分片还需要进一步改进 , 以增加模板的整体性 , 特别是边角小块模板设置过多 , 分片不合理 , 模板间的连接处理不细 , 给模板组装带来难度 , 拼缝不严 , 造成边角漏 。
32、浆 , 同时几何尺寸难以保证 。
今后在模板设计时 , 要在方便拆模的前提下 , 认真考虑模板整体性 , 减少模板块数 , 同时模板接缝处理要仔细 。
防止模板由于零碎造成拼装困难且难以保证外形尺寸 。
钢筋外伸处模板翼缘和横隔板端头钢筋均外伸 , 给模板设计及支拆带来很大难度 , 在具体施工中 , 因为翼缘有16外伸筋 , 钢筋间距10cm , 需要在翼缘模板上设置豁口 , 由于翼缘模板与侧模是整体的 , 考虑外伸筋咬合造成拆模困难 , 豁口需拉2cm宽 , 为防止在砼浇筑中漏浆 , 又采用小块薄板堵缝 , 很烦琐且效果不好 。
由于拉豁口将翼缘模板后肋条破坏 , 使模板因刚度不够而变形 , 造成T梁顶部翼缘边线不直缺陷 。
横隔板端头有20外伸筋 , 此处砼需要凿毛处理 , 采用6钢板开 。
33、孔做为堵头模板 , 由于两片横隔板侧模在支立时位置存在偏差 , 很难在一平面上 , 使端头模板安装时 , 产生缝隙 , 造成漏浆 。
在今后设计模板时 , 要将有外伸筋模板与主体模板分开 , 模板顶口刚度要增加 , 防止边线不直问题的产生 。
4.2 钢筋钢筋现场绑扎时 , 由于钢筋骨架横隔板钢筋位置控制不准 , 偏差较大 , 在模板就位时需要调整 , 此时由于已就位模板影响 , 很难使钢筋调整到位 , 既影响了施工效率 , 也使钢筋调整难以到位 。
今后要加强工序工艺质量控制 , 提高钢筋绑扎人员操作水平和施工质量意识 , 从根本上改变由于操作虎头蛇尾 , 影响工序施工的现象 。
4.3砼施工尽管T型梁表面质量较好 , 但还存在气泡、麻面等砼缺陷 , 主要原因是在砼拌和中坍落度偏大 , 影 。
34、响拌和物和易性 , 以及砼浇筑中分层和振捣操作等原因 。
今后要采取重点措施 , 加强砼拌和质量控制 , 严格控制坍落度 , 同时加强分层下灰和振捣质量控制 。
端头凿毛质量不稳定 , 缺陷修补不细 , 需要细化工艺措施 , 认真研究完善修补方法 , 加强现场监督检查力度 , 落实奖罚措施 , 规范施工人员操作 。
梁顶面抹面不平整 , 翼缘边线不直 。
今后要从模板设计、顶部质量控制标准和要求 , 工艺纪律 , 操作人员操作水平 , 监督检查等方面下工夫 。
4.4 在钢绞线和波纹管进货上要加强计划性 , 并和施工进度相协调 , 防止进货过多 , 现场存放时间过长 , 存放防护措施不到位 , 由于雨水多、气候潮湿 , 容易生锈 , 造成不必要的损失 。
4.5 水工现场安装受制约的因素较多 , 容易造 。
35、成工期拖延 , 这就要求在制订施工计划时要与实际密切结合 , 充分考虑各种因素 , 加强预制与安装协调性 , 防止由于构件不能及时安装 , 造成预制场窝工损失 。
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稿源:(未知)
【傻大方】网址:/a/2021/0621/0022536750.html
标题:预制|T型梁预制施工技术总结( 六 )