按关键词阅读: 高炉 炼铁厂 定稿 最终 方案
(负责人:王延涛)6、12月6日上午 , 由辅助车间对2#高炉铁口辐射 。
7、区域的炉前除尘器、水冲渣等设备、线缆进行封闭、遮挡 , 防止大喷铁口烧坏设备 。
(负责人:齐英风)7、12月6日上午 , 在氧气点阀箱、压缩空气包、焦炉煤气包处悬挂“气源没有切断 , 管道不许切割“标示牌 。
(负责人:刘乔金)五、预休风工作内容1、12月6日12:00预休风 , 休风时间46小时 。
2、炉顶安装4个雾化喷水管(机修负责 , 高炉配合) , 水量要单独控制 , 安装前再次确认雾状效果 , 同时再次确认卷扬机房东门处的各控制阀门工作正常 。
首先割开电偶护管 , 往里烧透炉衬 , 安装时要确保喷水孔正对正上方 , 管子要正对炉子中心 , 装好打水管后对接口处焊接密封 。
打水管安装好以后 , 立即适量通水防止烧坏 , 并向车间汇报 。
(负责人:王朝东、 。
8、王延涛)3、拆下炉顶东、西大放散阀盖及配重 , 卸下溜槽 , 下密关闭油路阀门 。
(负责人:王朝东、周新华)4、焊补提前标出的炉皮漏煤气处 。
(负责人:王朝东)5、焊接安装残铁沟 , 要确保残铁沟安装牢固 , 与炉皮之间不能有缝隙 。
(负责人:王朝东)6、拆下炉内摄像镜头 , 修复雷达探尺工作正常 。
(负责人:刘辰荣)7、重新校验四点顶温、顶压准确性及准确方位 , 并在微机画面上标出;重新校验热风压力和冷风流量准确性 。
(负责人:刘辰荣、刘乔金)8、电修车间对放残铁沟下方电缆、电缆桥架进行防烧损包裹和保护措施 , 准备5瓶灭火器 。
(负责人:刘辰荣)9、加长机械探尺到15米 , 并校验探尺零点 。
(负责人:周新华)10、富氧管道与冷风管道 。
9、要有效切断 , 在高炉富氧管道快切阀后高炉端加盲板(具体由维护车间制订实施方案) 。
(负责人:周新华)11、排查冷却设备是否漏水 。
风口套损坏立即更换;冷却壁怀疑漏水 , 可以关小进水以不断水为准 , 炉皮加外喷水冷却 。
(负责人:王延涛)12、处理进风件跑风 , 准备风口平台应急高压打水管4根 。
(负责人:王延涛)13、提高开口机角度到最大 , 制作铁口泥套 , 试炮、核实泥炮角度 。
(负责人:姚胜宾)14、高炉煤气管道与煤气管网之间翻盲板 , 确保有效切断(具体由辅助车间制订实施方案) 。
(负责人:齐英风)六、停炉降料面操作方案(技术科、2#高炉车间负责)1、停炉各项要求:1)为确保气密箱温度70 , 要确保气密箱冷却水和氮气使用量 。
10、 。
(负责人:周新华)2)重力除尘器放灰禁止防空 , 送风前通入氮气 , 防止煤气形成负压 。
(负责人:周新华)3)送风后 , 高炉单独配机车组织铁罐 , 防止放残铁时间长造成墩罐 。
(负责人:值班厂长)4)停炉期间尽量不休风 , 高炉南侧不得打水 , 避免影响放残铁 , 确实需要休风时 , 先停炉顶打水 。
(负责人:杨会平)5)停炉期间每半小时试一次探尺 , 防止频繁试探尺造成探尺烧坏 。
同时每半小时记录一次料线、顶温、风压、风量 。
(负责人:当班正工长)6)停炉期间减少进风件检查频次 , 需要检查时需征得停炉小组同意且要两人同行严密监视 。
发现进风件发红、烧穿等立即采取打水措施 , 并通知停炉小组;发现风口损坏要及时控水 , 防止往炉内大量漏水;损坏 。
11、严重时要果断关闭进水 , 同时加高压外冷水控制 , 直到休风为止 。
(负责人:王延涛)2、停炉期间炉况维护:首先保证炉况顺行 , 出现憋风、顶压波动、爆震、崩、悬料征兆时 , 应及时降低风温或减少风量 。
(负责人:当班正工长)3、停炉期间顶温控制:350450为宜 , 主要通过调整炉顶打水量和风量控制 。
4、炉顶打水的关键是力求稳定 , 不能时打时停 , 防止出现蒸汽爆炸导致残余炉衬倒塌 , 尤其杜绝顶温小于100 。
初期可以少量打水 , 逐步增加 , 同时要根据各点顶温升降趋势 , 提前缓慢调整对应各点打水量 。
比如该点顶温由400逐步降低趋势 , 则提前减少各点打水量 , 反之亦然 。
随料线不断降低 , 风量会自动增加 , 此时单凭打水不能控制顶温时 , 必须配合 。
12、减少风量控制 , 一般减风量以风压降低1020kPa/次为宜 。
5、停炉风量使用原则:为缩短空料线停炉时间 , 在炉况顺行、顶温可控、炉顶放散能力允许范围内 , 尽量使用较大的风量 。
稿源:(未知)
【傻大方】网址:/a/2021/0822/0023897376.html
标题:炼铁厂|邢钢炼铁厂2高炉停炉方案(最终定稿)( 二 )